电液推杆型号,灌南电液推杆,嘉丰液压(查看)

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  电液推杆生产过程质量改善  螺纹不正确1.挂轮在计算或搭配时错误;  2.进给箱手柄位置放错;  3.车床丝杆和主轴晃动;  4.开合螺母塞铁松动;1.车削螺纹时先车出很浅的螺纹线检查螺距是否正确;  2.调整好开合螺母案铁,电液...


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  电液推杆生产过程质量改善

  螺纹不正确1.挂轮在计算或搭配时错误;

  2.进给箱手柄位置放错;

  3.车床丝杆和主轴晃动;

  4.开合螺母塞铁松动;1.车削螺纹时先车出很浅的螺纹线检查螺距是否正确;

  2.调整好开合螺母案铁,电液推杆结构,必要时手柄上挂上重物;

  3.调整好车床主轴和丝杆的轴向窜动量;

  牙形不正确1.车刀安装不正确;

  2车刀尖刃磨不正确;

  3.车刀磨损;1.用样板对刀;

  2.正确刃磨和测量刀尖角;

  3.合理选择切削用量和及时修订车刀


  电液推杆生产过程质量改善

  杆轴是电液推杆产品中技术要求较高的零件,电液推杆厂,关键操作在于如何保证M27×2-6g和?35mm外圆的质量。对于螺纹质量来说,灌南电液推杆,生产重点在于如何保证螺纹符合三角螺纹的螺距和牙形。操作者对三角螺纹的理论知识和加工方法了解不够,出现了螺纹配合间隙过大的质量问题:?35mm外圆表面粗糙度要求达到0.4μm,为了保证下一道工序镀0.03-0.05mm厚的金属铬,表面粗糙度公差为0.4±0.3μm。对20个零件用TR100粗糙度测量仪进行粗糙度测量,每个零件各取5处不同部位测量,运用Minitab进行数据正态性检验及测量系列稳定检测。结果显示数据正态性检验中P=0.514,确认数据为正态分布;测量系列Gage

R&R<10%,确定测量系列良好,过程处于受控状态。为了更清楚了解生产过程满足规格要求能力,需要对其进行过程能力分析。过程能力指数能够及时反映生产过程能力水平,能力指数Cp=0.72,过程能力不足。因此,需要改进工艺,提高过程质量。


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